摘要:尿素工藝冷凝液在回收過程中由于電導率高、尿素與生水混合,工藝易形成膠狀物,冷凝理流導致生水過濾器頻繁反洗,收合浮動床壓差增加等故障。尿素為查明形成膠狀物的工藝原因,解決回收過程中的冷凝理流問題,采取工業小試的收合辦法,確定了合理回收流程,并運用在工業實踐中,尿素對同類型大化肥企業尿素工藝冷凝液回收具有借鑒意義。工藝
關鍵詞:尿素工藝冷凝液 膠狀物 回收 流程
中石化九江分公司化肥廠是冷凝理流一套采用謝爾(Shell)渣油氣化制氨、斯那姆(Snam)氨汽提生產尿素的收合大型化肥企業。其尿素工藝冷凝液經過尿素裝置附設的尿素處理設施,送往水處理裝置二級除鹽系統除鹽后,工藝直接作為高壓鍋爐給水使用。冷凝理流但自投產以來,經處理后的由于電導率高,以及在回收過程中形成膠狀物等原因,不能正常回收利用。既浪費了水資源,又污染了環境。國內同類型化肥企業也未較好利用,有的直接排放,有的高質低用作為低壓鍋爐給水。
1. 問題的提出
為回收尿素工藝冷凝液,該廠曾經過3次更改回收流程,但均未取得較好效果。2000年6月份將工藝冷凝液與生水混合經過生水和一級除鹽系統(浮動床)處理后進入混床。回收前生水周期制水量可以達到3×104t以上,回收后批量只能達到5000t,生水頻繁反洗,回收失敗。
2000年8月工藝冷凝液進入一級除鹽系統前,首先進入活性碳過濾,除去大部分有機物及尿素后進入生水。回收后生水仍然存在頻繁反洗的現象,其間向生水投加殺菌劑處理也解決不了問題,第二次回收失敗。
2001年3月份在活性碳內裝填部分樹脂,工藝冷凝液經過活性炭過濾后直接進入浮動床,回收不到半月時間,在浮動床陽床底部發現淡黃色的膠狀物,從而引起陽床壓差增大,并且對樹脂產生了污染,被迫停止回收。
2.原因分析
膠狀物形成的因素有兩個,一個是尿素工藝冷凝液PH值在5.5左右,對設備管道腐蝕性強,尿素工藝冷凝液中Fe3+含量高,含量達34.4mg/l(具體水質見表1)。另一個因素可能是生水中的腐殖酸引起的,因腐殖酸呈膠體性質,而工藝冷凝液與生水混合后,Fe2+、Fe3+與生水中OH-容易生成Fe(OH)2、Fe(OH)3,該膠體顆粒具有較強的吸附性, 腐殖酸就很容易吸附其上形成膠狀物。該膠狀物與樹脂混在一起,增加生水與浮動床運行壓差。
表1:尿素工藝冷凝液水質表
Fe3+(mg/l) | NH3-N | 電導(us/cm) | PH | CO2(mg/l) | SO42-(mg/l) | CL-(mg/l) |
34.4 | 28.98 | 80-180 | 5-6 | 26.38 | 3.5 | 6.3 |
3.合理流程確定
既然尿素工藝冷凝液與生水混合形成膠狀物,可以按照兩種思路進行工業小試,一種與透平冷凝液混合,一種是避開與生水混合,用浮動床單獨處理工藝冷凝液。
3.1 尿素工藝冷凝液進入透平冷凝液系統試驗
1—除鐵; 2—前置陽床; 3—混合床
圖1:與透平冷凝液混合處理工業試驗流程
按照圖1流程進行回收試驗,混床運行至72h電導超標(混床出水電導≤0.2μs/cm),回收工藝冷凝液3600t,混合床運行批量為1.3×104t。在回收過程中,前置陽床很快被穿透,電導迅速上升至23 μs/cm。回收期間混床電導率變化趨勢見圖2。
從圖2可看出,在0~40h內,混合床電導率穩定在0.06μs/cm,在40~48h內電導率急劇上升,通過對混床反洗分層混脂后,又能維持運行15h。通過反洗可將混床中陰樹脂吸附的CO2暫時洗脫,但隨著運行時間的延長,CO2累計作用使得反洗失去作用,加之前置陽床易擊穿,電導率去除率低,從而加重了混合床運行負擔,混床周期制水量下降幅度較大,再生頻率增加,酸堿消耗劇增,回收幾乎沒有效益。

圖2:回收期間混床電導率變化趨勢
3.2尿素工藝冷凝液單獨進入浮動床系統試驗
將尿素工藝冷凝液按圖3流程單獨引入浮動床(該床采用雙層雙室浮動床,原設計只處理生水)進行工業試驗。從回收的情況來看,浮動床出口電導可降至1.5μs/cm以下(脫碳風機開停影響不大),對后續混床沒有產生影響。電導率變化趨勢見圖8。
1—除鐵;2—陽浮動床;3— 陰浮動床;4—混合床
圖3:浮動床回收工藝冷凝液流程圖
圖4:浮動床回收工藝冷凝液電導率變化趨勢
從圖4可看出,陰床出口電導率穩定在1.6μs/cm,并且呈下降趨勢,電導率去除率達98%以上,經過陽床和陰床處理后,出水優于一級脫鹽水水質,對混床批量沒有影響。